錨桿調(diào)直機(jī)簡介
該項(xiàng)目由忻州神達(dá)集團(tuán)晉保煤業(yè)有限公司機(jī)修組組長李向東負(fù)責(zé)實(shí)施。
用一臺4KW電機(jī)作為柱塞泵站提供動力,將柱塞泵站和一臺星輪馬達(dá)鏈接提高扭矩力再用一臺擺線針輪減速機(jī)進(jìn)一步加大扭矩力同時(shí)使其降低到工作所需轉(zhuǎn)速,通過輸出軸的幾組模具輪的碾壓使錨桿達(dá)到調(diào)直效果。
1、創(chuàng)造前:
在創(chuàng)造錨桿調(diào)直機(jī)以前我礦的錨桿調(diào)直工作全靠人工大錘掄砸,一人掄錘、一人遞進(jìn)錨桿,兩人次/班(8小時(shí)工作制)調(diào)直錨桿80根左右,而且工作強(qiáng)度大,工人易疲勞,還附帶一定的危險(xiǎn)性,由于調(diào)直效率過低出井的舊錨桿不能及時(shí)調(diào)直而當(dāng)廢鐵賣掉,造成了嚴(yán)重的材料浪費(fèi)。
2、創(chuàng)造后:
一人遞進(jìn)錨桿,機(jī)器自動調(diào)直,平均調(diào)直一根錨桿約2分鐘,按照8小時(shí)工作制每班可調(diào)直錨桿240根,是人工調(diào)直功效的三倍,還可節(jié)約一個(gè)工人,同時(shí)出井的錨桿也基本上可以及時(shí)調(diào)直。這就提高了安全系數(shù)、節(jié)約了人工成本、減低了材料損耗。
錨桿調(diào)直機(jī)
液壓支架供回液閥門座改造簡介
該項(xiàng)目由忻州神達(dá)集團(tuán)晉保煤業(yè)有限公司機(jī)修組組長李向東負(fù)責(zé)實(shí)施。
用廢舊錨桿加工允許Φ52mm高壓油管通過的半圓環(huán),利用搬家檢修支架的空隙焊接在液壓支架連接桿上方,再將管路穿到圓環(huán)中,進(jìn)而連接到閥座上面。
1、改造前:
改造前的液壓支架供回液閥座固定在兩個(gè)連桿內(nèi)側(cè),供回液管路必須從連桿下面通過,推移支架時(shí)架間的管路很容易被落下的矸石砸壓造成管路損壞,損壞的管路由于空間太小更換難度大,工作強(qiáng)度高,一般更換一根管路需要30-60分鐘左右。
2、改造后:
將閥座位置改裝到連桿上面,管路全部從連桿上面通過,增加了作業(yè)空間,同時(shí)也增加了管路和底板間的距離,減少了管路和落下的矸石間的距離,這樣就極大的避免了管路的損壞,更換管路的時(shí)候也更加方便,從原來的30-60分鐘減低到5-10分鐘,提高了工作效率,降低了材料損耗。
液壓支架供回液閥門座改造
液壓注式起重設(shè)備簡介
該項(xiàng)目由忻州神達(dá)集團(tuán)晉保煤業(yè)有限公司機(jī)修組組長李向東負(fù)責(zé)實(shí)施。
我礦井下大型設(shè)備檢修必須出井后才能進(jìn)行檢修,在出井過程中主要存在運(yùn)輸距離遠(yuǎn),需要消耗大量人力、物力等問題。為了減少用工,檢修方便快捷,我礦特意在井下西翼軌道大巷500M處設(shè)立檢修峒室并在檢修硐室中自行設(shè)計(jì)安裝了液壓式起重裝置。該裝置采用綜采支架護(hù)幫板油缸1根作為起吊油缸,錨桿支撐腿油缸2根作為行走油缸,雙行繩作為行走繩,用一臺小型泵站提供動力。起吊的高度可以通過更換起吊油缸的方式來實(shí)現(xiàn),行程變換可以通過改變雙行繩的距離來實(shí)現(xiàn)。該設(shè)計(jì)解決了我礦井下大型設(shè)備檢修的起吊問題,大大調(diào)高了我礦大型設(shè)備的檢修效率。
液壓注式起重設(shè)備
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